(2)工频切变频试验:试验前工艺风门开度为40%,电机电流128a,变频输出给定为100%,由dcs发工频切变频命令,命令出口后,10s内变频器启动,升速到设定转速,切换过程中,炉膛负压在-0.6kpa~0.5kpa之间波动,炉膛联锁停炉的压力设定值为±2.5kpa以内,锅炉运转正常,切换成功。
(3)模拟变频器故障切工频:试验前工艺风门开度100%,炉膛压力-0.1kpa,2b#引风机风门投自动,人为按下变频器急停按钮,j1、j2跳闸,j3延时12s合闸,炉膛压力在0.4kpa~0.88kpa之间波动,2b#引风机挡板从0打开至12%,之后又回关至9%,切换成功。
(4)工频切变频:切换前参数为风门开度40%,电机电流128a,频率设定100%,dcs发出指令到切换完成恢复稳定用时34s,炉膛压力在0~1.3kpa之间波动,切换成功。
(5)变频切工频:切换前参数为风门开度100%,炉膛压力0kpa,切换指令发出后,j1、j2跳闸,j3延时13.8s合闸,炉膛压力在0~1.06kpa之间波动,切换成功。
(6)工频切变频:切换前引风机风门开度40%,电机电流128a,变频器给定100%,2b#引风机风门投手动,炉膛压力0kpa,切换命令发出后,j3跳闸,j1合闸,延时2s后j2合闸经32s变频器完成启动到电机转速完全恢复,切换过程中炉膛压力最高为0.8kpa,切换成功。
(7)上述3次变频切工频,3次工频切变频,调试结果均取得成功,可以保证切换过程中引风机连续运行,锅炉压力波动在允许范围内。但应指出以上是在锅炉未投煤,负荷100t/h的工况下的试验数据,若在锅炉满负荷410t/h运行工况下,工/变频的在线相互切换需经实际验证。
5、改造后效能分析及经济性评价
2009年2月,2a引风机变频器投用后,经过三个月的连续运行,情况一直十分稳定,节电效果十分明显,分析如下:
(1)2a#引风机电机功率由原来830kw下降至400kw左右,2b#引风机电机负荷保持不变,扣除变频器室空调等耗电20kw,相对于变频改造前,该电机运行一天可节电:(830-400-20)×24=9840kw·h,每年(按运行330天算)可节约电能:9840×330天=3247200kw·h,按平均外购电价约0.72元/kw·h(含税)算,每年可节约电费233.8万元,完全达到了预期的节电效果。
(2)变频改造后,该厂供电标煤耗由360g/kw.h,下降了0.8g/kw·h,一方面提高了技术经济指标水平,另一方面按年发电5亿kw·h算,煤价按600元/t算,全年可节约用煤400t,节约燃料成本约24万元。
(3)按照单台变频器投资约250万元,不到一年即可收回全部投资。另一台cfb锅炉的1a引风机的变频改造将在2009年下半年cfb锅炉检修时进行。
6、结束语
通过以上分析,可以得出以下结论: