当前位置: 首页 » 技术方案 » 解决方案 » 电力行业 » 正文

高压变频器在热电厂引风机的应用案例


时间:2018-08-07 编辑:夏禅
分享到:



2)工频切变频试验:试验前工艺风门开度为40%,电机电流128a,变频输出给定为100%,由dcs发工频切变频命令,命令出口后,10s内变频器启动,升速到设定转速,切换过程中,炉膛负压在-0.6kpa0.5kpa之间波动,炉膛联锁停炉的压力设定值为±2.5kpa以内,锅炉运转正常,切换成功。

3)模拟变频器故障切工频:试验前工艺风门开度100%,炉膛压力-0.1kpa2b#引风机风门投自动,人为按下变频器急停按钮,j1j2跳闸,j3延时12s合闸,炉膛压力在0.4kpa0.88kpa之间波动,2b#引风机挡板从0打开至12%,之后又回关至9%,切换成功。

4)工频切变频:切换前参数为风门开度40%,电机电流128a,频率设定100%,dcs发出指令到切换完成恢复稳定用时34s,炉膛压力在01.3kpa之间波动,切换成功。

5)变频切工频:切换前参数为风门开度100%,炉膛压力0kpa,切换指令发出后,j1j2跳闸,j3延时13.8s合闸,炉膛压力在01.06kpa之间波动,切换成功。

6)工频切变频:切换前引风机风门开度40%,电机电流128a,变频器给定100%,2b#引风机风门投手动,炉膛压力0kpa,切换命令发出后,j3跳闸,j1合闸,延时2sj2合闸经32s变频器完成启动到电机转速完全恢复,切换过程中炉膛压力最高为0.8kpa,切换成功。

7)上述3次变频切工频,3次工频切变频,调试结果均取得成功,可以保证切换过程中引风机连续运行,锅炉压力波动在允许范围内。但应指出以上是在锅炉未投煤,负荷100t/h的工况下的试验数据,若在锅炉满负荷410t/h运行工况下,工/变频的在线相互切换需经实际验证。

5、改造后效能分析及经济性评价

20092月,2a引风机变频器投用后,经过三个月的连续运行,情况一直十分稳定,节电效果十分明显,分析如下:

12a#引风机电机功率由原来830kw下降至400kw左右,2b#引风机电机负荷保持不变,扣除变频器室空调等耗电20kw,相对于变频改造前,该电机运行一天可节电:(830-400-20)×24=9840kw·h,每年(按运行330天算)可节约电能:9840×330=3247200kw·h,按平均外购电价约0.72/kw·h(含税)算,每年可节约电费233.8万元,完全达到了预期的节电效果。

2)变频改造后,该厂供电标煤耗由360g/kw.h,下降了0.8g/kw·h,一方面提高了技术经济指标水平,另一方面按年发电5亿kw·h算,煤价按600/t算,全年可节约用煤400t,节约燃料成本约24万元。

3)按照单台变频器投资约250万元,不到一年即可收回全部投资。另一台cfb锅炉的1a引风机的变频改造将在2009年下半年cfb锅炉检修时进行。

6、结束语

通过以上分析,可以得出以下结论:

关键词:高压变频器 电动机 引风机    浏览量:4139

声明:凡本网注明"来源:仪商网"的所有作品,版权均属于仪商网,未经本网授权不得转载、摘编使用。
经本网授权使用,并注明"来源:仪商网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本网转载并注明自其它来源的作品,归原版权所有人所有。目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如有作品的内容、版权以及其它问题的,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
本网转载自其它媒体或授权刊载,如有作品内容、版权以及其它问题的,请联系我们。相关合作、投稿、转载授权等事宜,请联系本网。
QQ:2268148259、3050252122。


让制造业不缺测试测量工程师

最新发布
行业动态
技术方案
国际资讯
仪商专题
按分类浏览
Copyright © 2023- 861718.com All rights reserved 版权所有 ©广州德禄讯信息科技有限公司
本站转载或引用文章涉及版权问题请与我们联系。电话:020-34224268 传真: 020-34113782

粤公网安备 44010502000033号

粤ICP备16022018号-4