1、检查高压箱内电路,拆除高压电缆,用示波器检测TM7端子(图4)波形稳定性,加速电压增加过程中,暗电流基本变化符合标称值,反复升压降压持续一段时间,均未发现电子束闪动和暗电流增加情况,基本排除高压箱内部放电故障。
2、检查电子枪系统,先更换新灯丝,对灯丝架和文氏帽进行清洗,重新安装。检查发现高压电缆与电子枪外壳接触端部表面有放电痕迹,将放电痕迹清洗并清除掉,并在端部表面均匀涂敷绝缘硅胶。电子枪安装后复原后,开机升压电子束仍然不稳。继续检查电子枪其他部件,检查到电子枪导入部和灯丝交换部发现表面有污渍,并伴有放电现烧焦状。
将电子枪固定座拔出后发现外表导电胶固化不均匀,且发现有粉末状附着物。将放电污渍及粉末彻底清洗,将电子枪固定座重新涂敷导电胶后,重新安装电子枪。将离子泵和镜筒烘烤完毕后,升压至80KV暗电流仍偏大,20分钟后电子束发生闪动。
3、检查加速管电路,用兆欧表测的加速管分压电阻为500MΩ~600MΩ(正常为800MΩ)偏低,更换新分压电阻。继续检查发现电子枪引入高压电缆的接线柱绝缘子上有放电痕迹,将放电痕迹清除掉,再将电子枪重新装配好。开机抽真空,加电压,并观察暗电流变化,80KV加束流未发生电子束闪动,100KV也未发生电子束闪动,且暗电流均为正常。工作一段时间后未发现异常,升压至180KV工作正常,未出现闪动现象。由此证明,电镜电子束闪动故障已排除。
小结:经更换灯丝及分压电阻,并彻底清洗了高压电缆相关部件的放电痕迹,排除了故障。分析原因暗电流增加是加速管分压电阻减小所致,系统多处放电是造成闪动的祸根。
图5 JEM-2000EX高压箱部分电路(TM7高压端子)示意图
故障十(JEM-2000EX)
【故障现象】:
电镜在170KV状态下正常,在降至160KV(未关闭电子束)过程中,听到高压方向有一响声,随即束流下降至19μA(正常为80μA),显示屏显示为160KV,立即停机。休息一段时间后,重新开机,从20KV开始升至40KV,束流指示从10μA升至19μA,过程稳定,继续升高压,束流指示不再发生变化。
【故障分析】:
结合电路分析,故障可能出现的部位有计算机控制系统,束流测试系统,高压发生器系统。
【故障排除】:
1、计算机控制系统,计算机荧光屏显示高压值随升压开关波动而升高,但实际上计算机控制给出的振荡系统的电压并未升高,用万用表测量计算机设定值电路板HT STAB PB的TM4(MT ES)对地电压,每升高2KV,该点电压呈线性比例对应升高0.15V,说明计算机高压值设置系统工作正常。
2、束流测试系统,计算机控制输出电压受高压箱内反馈电压作用并输送给高压发生器,高压发生器振荡电压送至高压箱内变压器。用万用表测高压发生器电路板HT OSC PB的HT PS点对地电压,从20KV到40KV升高过程正常,继续升高计算机显示屏显示电压918V不再升高。拔下高压电缆和反馈线后转换开关S1至手动方式M(正常为自动方式A)重新测量,结果电压不再受反馈信号作用,可以正常升高,说明束流测试系统正常,高压供电电压正常。
3、高压发生器系统,打开高压箱检查高压箱内RC滤波部件正常,用兆欧表逐个检查高压变压器输出倍压整流高压硅堆,发现最高一级的一只高压硅堆参数不稳定,同时发现高压箱内有放电斑点,证实故障可能在高压箱内。更换一只新高压硅堆,并清除掉放电斑点,再用石油醚将高压箱内不彻底清洗一遍,烘干充入氟利昂保护气,开机电镜恢复正常运行。
小结:打开高压箱要慎重,高压箱一般情况下尽量不要打开,非要打开时一定要按操作规程进行操作,注意操作安全,绝对保持高压箱内清洁,工作环境要做好防尘和除尘处理。
5、其他系统
故障一(JEM-1200EX)
【故障现象】:
仪器在正常观察中,由于天气打雷闪电引起突然停电,再开机时发现打印机不停输送打印纸,其他均未发现异常。
【故障分析】:
从故障现象看,故障在打印机系统,或打印机相关的驱动电路及打印机街口单元。按下键盘打印键,打印功能完全显示在显示屏上,由此判断电镜打印功能是正常的。
【故障排除】:
关闭打印机接口电路板的电源,打印机仍然不停地送纸,从而判断故障出在打印机本身,故障发生在打印机驱动电路板(PTR DRVER PB),通过对电路的分析,故障极有可能出现在马达驱动电路上,而马达驱动电路又由三个三极管TR15、TR16、TR17(2SA1051)组成。用万用表分别测量三个三极管,结果发现TR17的CE间被击穿短路,由于无同型号三极管,故用2SA733替换2SA1051更换后,打印机恢复正常功能,故障排除。
故障二(JEM-1200EX)
【故障现象】: